一台THM6350卧式加工中心光机,,,接纳FANUC 0i-MA数控系统。。。一次在铣削汽轮机叶片的历程中,,,突然发明Z轴进给异常,,,造成至少1mm的切削误差量(Z向过切)。。。视察中相识到:故障是突然爆发的。。。;;;苍诘愣DI操作方式下各轴运行正常,,,且回参考点正常;无任何报警提醒,,,电气控制部分硬故障的可能性扫除。。。剖析以为,,,主要应对以下几方面逐一举行检查。。。
1)使用加工中心光机检查机床精度异常时正运行的加工程序段,,,特殊是刀具长度赔偿、加工坐标系(G54~G59)的校对及盘算。。。
2)在点动方式下,,,重复运动Z轴,,,经由视、触、听对其运动状态诊断,,,发明Z向运动声音异常,,,特殊是快速点动,,,噪声越发显着。。。由此判断,,,机械方面可能保存隐患。。。
3)检查机床Z轴精度。。。用手脉爆发器移动Z轴,,,(将手脉倍率定为1×100的挡位,,,即每转变一步,,,电机进给0.1mm),,,配合百分表视察Z轴的运动情形。。。在单向运动精度坚持正常后作为起始点的正向运动,,,手脉每转变一步,,,机床Z轴运动的现实距离d=d1=d2=d3…=0.1mm,,,说明电机运行优异,,,定位精度优异。。。而返回机床现实运动位移的转变上,,,可以分为四个阶段:①机床运动距离d1>d=0.1mm(斜率大于1);②体现出为d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);③机床机构现实未移动,,,体现出最标准的反向间隙;④机床运动距离与手脉给定值相等(斜率即是1),,,恢复到机床的正常运动。。。
无论怎样对反向间隙(参数1851)举行赔偿,,,其体现出的特征是:除第③阶段能够赔偿外,,,其他各段转变仍然保存,,,特殊是第①阶段严重影响到机床的加工精度。。。赔偿中发明,,,间隙赔偿越大,,,第①段的移动距离也越大。。。
剖析上述检查以为保存几点可能原因:一是电机有异常;二是机械方面有故障;三是保存一定的间隙。。。为了进一步诊断故障,,,将电机和丝杠完全脱开,,,划分对电机和机械部分举行检查。。。电机运行正常;在对机械部分诊断中发明,,,用手盘动丝杠时,,,返回运动初始有很是显着的空缺感。。。而正常情形下,,,应能感受到轴承有序而平滑的移动。。。经拆检发明其轴承确已受损,,,且有一颗滚珠脱落。。。替换后机床恢复正常。。。